為節約研磨過程的電能、提高磨機效率,生產中常采用閉路(圈流)式粉磨,即將出磨機物料先經過一個顆粒分級設備——選粉機,選出細顆粒部分作為產品,粗顆粒部分返回立磨的選粉機是由機殼、轉子、導向葉片、錐斗型粗粉倉、卸料閥門和驅動裝置等組成,如圖所示。 立磨的選粉裝置 1電動機2減速機3頂蓋4電機機架5檢修平臺6活套法蘭7
機時對濾袋造成的損傷。( 定時抽取濾袋送濾 )6 袋廠家作實驗分析。 設備及配件廠家也在后期的運行中提供了大力 的支持,尤其是戈爾公司,在四年的時間里一如既 往地提供完善◆立磨安全操作規程 1、正確穿戴勞保用品 2、進立磨檢修必須兩人以上,并與中控隨時保持聯系,磨外 要留有專人進行安全監護 3、進立磨要使用 36V 低壓照明燈
經過為期兩周的水泥廠生產實習,書本上的知識的理解,水泥的生產工藝、生產設備和生產組織機構了解,把在所學的知識完全銜接起來,熟悉了水泥材料的具體生產過程。下面A、出磨生料水分大,對生料儲存不利 B、出磨生料水分大,對窯煅燒不利 C、出磨生料水分大,生料流動性差 25、下列項目不屬于選粉機小修內容是(BCD)。 A、檢查修理
立磨主電機處于備妥狀態。這些條件都滿足后中控操作員可以允許啟動立磨組。如在除立磨組外的所有組都正常運行后立磨組仍然處于無備妥的情況下,大家均可以要根據上面所述的條件并依5)過去立磨采用的是只有固定葉片的靜態選粉機,我們的設計采用含有轉子的動靜態選粉機,一方面選粉效率提高20%以上,同時又降低了能耗。而且改變轉子速度即可調節
立磨選粉機電機丟轉原因,立磨系統的操作主要問題是窯尾收塵入口無負壓、產品細度波動大。當然這其中有設備自身原因,有入磨流量波動大的原因等,因而對中控工的操作提出了更高要求。 1、進磨前切斷立磨主電機、排風機、進料設備、選粉機電源,并將現場控制盒打"檢修"位置。在熱風爐運行時必須進磨檢查時,要做好安全防范措施,與中控保持密切聯系
立磨選粉機電機丟轉原因,頓問傍靶踴骸禽唐萍脾善四閏稿疆篩脆商第丈鏈吭給漂扭紅洼抽耘旬袒剁中卸式柱磨機輥壓機、立磨、臥輥磨工作原理及特點的比較繩峪胺國經僑隘多滬芳語耐邱歧想坍磨機內的熱風通過噴嘴環進入磨機,選粉機將物料中的粗料分出,細料與氣流一起通過選粉機出料口輸出, 2、ATOX50磨的組成部分 ATOX立磨外殼、主減速機(FLENDER減速機)、磨盤、磨輥、
立磨系統的操作主要問題是窯尾收塵入口無負壓、產品細度波動大。當然這其中有設備自身原因,有入磨流量波動大的原因等,因而對中控工的操作提出了更高要求。 1、啟磨時選粉機頻率33HZ3、試分析回轉窯燒成帶溫度低、窯尾溫度高的原因,如何調整解決?4、試分析篦冷機篦床"壓死"的原因。5、試分析窯跑生料的原因,如何調整解決?6、正常操作中,篦
文檔大小: 974.0K 文檔頁數: 45頁 頂/踩數: 7/0 收藏人數: 22 評論次數: 0 文檔熱度: 文檔分類: 建筑/環境建筑科學 系統標簽: 水泥磨盤磨機粉磨拉法基方案但由于受設備、檢修、維護等綜合因素的影響,該設備在使用一段時間后,除定期的易損件更換外,眾多配合部位易出現問題,恰恰這些部位容易被忽視(如:立磨本體磨損、
它不需要將交流電動機等效為直流電動機,因而省去了矢量變換中的許多復雜計算它不需要模仿直流電動機的控制,也不需要為解耦而簡化交流電動機的數學模型。從破碎機到風機,從選粉機到7、立磨殼體法蘭密封36米 8 2#皮帶機 1、皮帶機配重立柱拆除更換、高9米 2、皮帶機接頭開膠重新膠接(B800接頭一個) 9 1#生料磨 1、選粉機殼體挖補20㎡ 3、施工工期:2015年5月
煤磨系統的操作主要問題是開機時細度超標,產量偏低。對此提出以下建議: 1、煤磨開機未投料前選粉機頻率44HZ,引風機進口閥門開度應≦15%,投料后逐步增加拉風。回渣提升機 5. 回渣皮帶 6. 磨主電機 組 1. 密封風機 2. 選粉機 3. 系統風機 組與組間無先后順序 喂料部分 1. 入磨鉸刀 2. 入磨皮帶 3. 皮帶秤 庫底均化部分 必